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自动定量包装秤在大化肥中的应用与探讨

发布时间:2020-05-13 16:11:43 |来源:网络转载

  1. 概述

随着国内氮肥受多种因素影响2013 年上半年西南大面积地区长期干旱无雨行业带动效应低天然气价格攀升等),化肥销售形势严峻

厂价格和生产成本不断拉近部分尿素生产企业甚至在亏本运营建峰化工也不例外近期二化装置生产成本高于其尿素产品销售价格每吨尿素

甚至亏损 100~200 在这样严峻的形势下建峰化工通过对包装质量优化保证自动定量包装秤的件重稳定性确保尿素包装件重防止不合格的

尿素流入市场以降低市场用户投诉保证建峰尿素的市场占有率

  1. 自动定量包装秤的结构特点

自动定量包装秤种类很多建峰化工使用的RP 系列的自动定量包装秤自动定量包装秤是一种按照事先设计的程序和方式将大宗粒状状的物料自动分成预定重量的小份载荷形式的称

量控制系统RP 系列自动定量包装秤主要适用于散料的自动定量称重和包装其工作原理是被包装物料通过加料系统变速后进入秤斗,  在重力作用下秤斗将重力传递至传感器使称重传感器弹性体产生形变贴附于弹性应变梁上的应变计桥路失去平衡输出与重量数值成比例的电压信号经线性放大器放大再经 A / D 转换为数字信号

仪表的微处理机CPU对重量信号进行处理后直

接显示重量数据,   重量数字信号变化过程由仪表设置参数控制在设置值上转换成开关信号输出开关信号输入可编程控制器PLC),PLC 内经过程序控制输出 PLC 开关信号此开关信号控制各电器执行部件再由电器执行部件转变为机械动作控制物料粗加料细加料停止加料以及秤斗放料等动作

富雅美. 自动定量包装秤在大化肥中的应用与探讨

自动定量包装秤结构图

1 自动定量包装秤的结构

RP 系列自动定量包装秤主要由控制柜加料

装置放料装置夹袋装置称量斗传感器气动系统框架结构等组成各部分可以按照客户要求设计并可选配夹袋装置选配打印机大屏幕显示器计算机系统构成微机控制系统自动定量包装秤的整体结构如图 1其主要技术参数见表 1

1 自动定量包装秤的主要参数[1]

号                      RPN-XXXGⅠ RPN-XXXGⅡ

 

速度 ·h1

500~600

1000~1200

称重范围 kg·1

20~100

20~100

准确度等级

0.2

0.2

秤体重量kg

250

400

控制柜重量kg

120

150

秤体尺寸mm

750×750×700

1500×750×700

控制柜尺寸mm

1600×600×350

1600×600×350

供电电源220V-10%1550Hz±2

下限引起故障的原因有细下料设定有问造成瞬间物料冲击力过大使控制器无法及时准确控制下料门的关闭时间当下料停止后秤桶稳定后重量与实际值有很大偏差下料门关闭过程时间过长造成下料门与秤桶之间停留的物料过多致使控制器无法准确判断料桶的实际重量下料门开度过大造成瞬间物料冲击力过大从而出现控制器检测时达到设定值的假信号

4.3 秤的零点漂移

由于电子秤空秤时无法相对固定在零位上造成电子秤不运行引起此故障的原因有电子秤的传感器输出电流线性不好料桶内积料过多传感器与料桶连接杆处积料造成料桶与秤体因物料结晶使秤桶与秤体相连使传感器的随着 2 套化肥装置的生产每台自动定量包装秤每天至少运行 14 h 以上在运行过程中初期

时有报警频繁亮红灯秤的零点漂移称量件重波动等现象故障率较高影响产品尿素包装件重和成品车间生产任务的顺利完成2 2010 712 月自动定量包装秤的主要故障情况

  1. 故障原因

主要是由于自动校秤验用砝码的支撑杆处易附着尿素尿素结块后造成称量桶与秤体框架接触造成称量异常

4.2秤频繁亮红灯

由于桶里的物料超出了控制器里参数设定的波动现象引起此故障的原因有机械执行机构连接传动部件磨损严重间隙过大使下料门开度不稳定控制器的细下料和预关闭值参数设定不合理电磁阀动作不到位

4.3在正常包装过程出现气缸不动作

引起此故障的原因有电磁阀无电中间继电器故障仪表程序出现故障气管破裂

采取的措施及对策

 

5.1针对报警频繁称量异常的情况

决定取消自动校秤功能同时将砝码支撑装置拆除 并将秤体密封  2 防止尿素进入对这些容易结垢的地方加强重点维护如每轮

班第一个白班对秤体进行吹扫防止粉尘结块通过改造和吹扫秤后包装过程中报警逐渐减少

取消砝码支撑装置前后对比图

 

2 取消砝码支撑装置前后对比

5.2针对引起秤频繁亮红灯的情况

  1. 针对上限超标的情况有 3 种途径进行排查

处理检查料仓是否堵料因料仓堵料时操作人员到现场去捅仓会造成散尿素下料过多而使上限超标如果是这方面的原因只要将料仓堵仓处理完后自动定量秤就会恢复不需要作任何处检查下料门关闭过程时间是否过长一般设

定的关闭时间为 0.2~0.5 s 为宜可采取调节大小门气缸上的截流阀的开度来控制气缸的动作速

检查下料门的开度一般要求细下料门缺口被秤体的进料口遮盖 1 4 为宜具体可按图 3 缸组件尾部的调整螺杆长度和U型臂与秤体的倾斜度进行调整,  使物料的冲击力在控制器的规

避范围内又不影响包装速度

细下料门的调节方法图

3 细下料门的调节方法

2 针对下限不足的情况也有 3 种途径进行排查处理检查细下料的设定值若是设定值错需重新调整细下料参数②③途径可以按照上限超标中的②③途径进行排查处理即可

5.3针对秤出现的零点漂移问题

首先对秤体和秤桶进行彻底吹扫清扫料桶内的积料因每台自动定量包装秤都有 3 个传感具体如图 4 3 个传感器将这台秤的料桶托因此传感器对称量精度有很大影响如传感器

不平衡就会影响包装秤特别是梅雨天气空气湿度过大尿素粉尘与尿素颗粒很容易结晶将传感器孔的四周粘住传感器就无法动作使传感器的应变体阻值偏差过大而造成零点漂移,  具体如

5因此在天气潮湿时吹扫秤就要频繁一些以防止传感器无法准确感受到秤桶重量而影响秤的精度

传感器的分布情况图

 

4 传感器的分布情况

 

秤吹扫前后传感器与秤体连杆的情况图

 

5 秤吹扫前后传感器与秤体连杆的情况

针对下料门与传动轴固定锁键松动造成漏料到秤桶内问题通过在锁键上加装固定螺栓并采取双螺帽背死的方式进行防松处理另外利用复秤电子台秤对自动定量包装秤进行校正于外部原因造成的传感器接线故障通过重新接线处理最后消除秤桶与秤体相连的结块尿素使秤体平稳通过这些措施解决了零点漂移问题

5.4针对称量件重波动问题

首先是对秤进行清皮发现清皮无效后检查是机械执行机构连接传动部件磨损严重原因是尿素下料时经常对包装秤U型臂与大小门连接杆气缸冲击造成连接孔扩大而使下料门与轴不

一起转动针对这一情况U型臂的孔进行扩大同时加工了一批环放进孔内这样冲击时也只对环进行磨损当环磨损严重时重新换一个即可减少了U型臂的损坏同时也减少了检修时经过这一处理后包装秤出现波动的情况相对减少

5.5针对气缸不动作的情况

当发现自动定量包装秤的气缸不动作时先检查气缸是否被尿素腐蚀或 2 个气室之间的密封组件损坏而出现串气故障导致气缸不动作此种

情况需要进行更换气缸另外由于气管质量存在问题引起气管破裂导致气缸不动作通过对比使用确认费斯通的气管较好故更换气管目前使用较好基本消除了由气管破裂引起的气缸不动作现象

6 效 果

对自动定量包装秤进行了上述几项处理后故障率大大降低从原来每月的 20~30 次减为现在每月 2~3 随之各种检修费用也下降从而大大提高了生产作业效率降低了生产运行和检修维护的成本提高了企业经济效益同时有效防止富雅美. 自动定量包装秤在大化肥中的应用与探讨了件重不合格的尿素包流入市场影响建峰牌尿素的形象进一步减少了顾客因件重不稳而产生的投诉

 

 

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