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包装机拉线固定机构的分析与改进

发布时间:2020-06-17 13:47:57 |来源:网络转载

  1.  引言

硬盒包装机组是我国卷烟企业的主力机型, 具有高效、高可靠性、低消耗的优点,设计生产能力 400 包/min。 机组的一些结构设计影响设备有效作业率和烟包产品质量。 辅机包装机拉线固定机构即螺母锁紧装置,因安装拉线卷的过程繁琐, 耗时长, 且安装不当易引发产品质量问题和设备停机,严重影响设备的有效作业率和增加原辅料消耗。在原拉线安装固定机构的基础上进行优化改进, 以提升设备的有效作业率和烟包产品质量的稳定性。

  1. 问题分析

盒包装机原拉线卷安装固定机构,拉线芯轴、紧固螺钉、定位挡块、衬套和紧固螺钉和锥形锁紧 螺母组成。 其中拉线芯轴由拉线电机带动拉线转动收放,拉线定位挡块通过紧固螺钉,安装在拉带芯轴上,衬套通过拉带锥形锁紧螺母与拉线芯轴螺纹配合安装更换拉线时要先将锥形锁紧螺母旋下,再将用完的拉线卷从轴杆上取下,再安装新拉带卷,再将锥形锁紧螺母锁紧,耗时费力,容易出现停机现 象。 且在螺母锁紧拉带卷过程中,锥形锁紧螺母的力过大易造

响。设计一种新型拉线卷安装固定机构,可快速安装和更换拉线卷,又可保证安装夹紧力的稳定。拉线卷在更换后拉线卷芯轴不易出现打滑现象,运行稳定。

拉线卷塑料内芯是圆筒形壁厚 2 mm,开有 4 个槽宽 4 mm、5 mm 的开口槽,使塑料内芯承受挤压的能力降低,当锁紧辊锁紧力过大时,塑料内芯由开口槽处破裂,对锁紧装置造成很大影响。对锁紧装置进行改进,即在原锁紧装置内外锁紧辊上各设计 2 个凸键,插入拉线内芯的 4 个开口槽中,由拉线卷塑料内芯的 4 个开口槽带动拉线新型拉线锁紧装置仍采用内外锁紧方式,原锥锁紧辊改为带有凸键的锁紧辊,使凸键能顺利插入塑料内芯的4 个开口槽内

由于 4 个凸键无法对拉线卷内芯进行径向定位,电机驱动轴直径 18  mm,而拉带塑料内芯内径 30 mm,因此在驱动轴上加装一个轴套,其长度与驱动轴外端到圆形挡板距离相等直接固定在驱动轴成拉线卷筒芯破损, 锁紧力太小易引起设备在运行过程出现拉线松动、跑偏等,影响产品质量,且因停机时间长影响设备 的有效作业率。

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