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包装机小包透明纸自动热搭接装置

发布时间:2020-06-22 09:27:38 |来源:网络转载

1包装机小包透明纸手动搭接存在的问题

目前国内烟厂主流包装设备是我国九十年代由意大利引进,经过消化吸收后国产化的卷烟包装设备。其小包透明纸釆用的是手动搭接方式,搭接时需人工手动压下搭接烙铁。每四十分钟更换一次小包透明纸纸卷,每次更换均需停机一分钟左右,大大降低了设备的运行效率;并且搭接时还得需要操作工人时刻关注小包透明纸卷的剩余量,因此很大程度上增加了操作员工的劳动强度。

2 包装机小包透明纸自动热搭接装置结构

该装置机械构件主要由1、加热烙铁,2、接纸气缸,3、下切纸气缸,4、上切纸气缸,5、上切纸固件,6、下切纸固件,7、旋转切刀支架, 8、切刀片,9、负压接口,10、切纸旋转主轴等组成。该装置体积小巧、 重量轻、动作灵活。全部零件集中在一块安装板上,装在包装机原来的烙铁处,不变动原机的任何零件,整体装卸便于更换。

待用纸张采用负压吸附,在上、下两层透明纸中间装一块吸附板,板上装有负压接口9,通过手动负压开关切换来实现上下纸张的定位等待;切纸方式釆用旋转双切刀支架7独立工作,由下切刀气缸3驱动下切纸固件6实现下切纸功能;由上切刀气缸4驱动上切纸固件5实现上切纸功能;加热烙铁1由可控接纸气缸2驱动实现热接纸功能。

3电控系统组成

3.1硬件设计

系统采用松下PLC独立逻辑控制器来实现整体的动作执行。选用专用电磁阀驱动气缸,其中用三组独立气缸驱动相应机械组件分别完成接纸、上下切纸功能o OMRON温控表配合固态继电器控制加热电烙铁,左右盘纸耗尽检测则借用原车传感器,自诊断模块屏蔽原机信号,来实现停机功能。搭接烟包剔除釆用原机剔除功能,同时还在操作台上增加手动搭接开关,提高操作的灵活性。选用三组继电器转换输出信号,PLC的I/O地址分布及现场接线。

3.2软件设计

系统分为手动搭接和自动搭接两部分,手动部分通过外部手动开关进行选择操作,自动部分上、下切纸区分是通过原机3S241、 3S242来判断的。当PLC输入点X2手动触发或X0自动触发后, Y4、Y5输出,断开3S235传感器,采用ZZD进行信号屏蔽,使CH辅 机待料停机。

原包装机机手动搭接装置图

 

 

图1原机手动搭接装置图

 

 

包装机小包透明纸自动热搭接装置示意图

 

1、加热烙铁,2、接纸气缸,3、下切纸气缸,4、上切纸 气缸,5、上切纸固件,6、下切纸固件,7、旋转双切刀 支架,8、切刀片,9、负压接口,10、切纸旋转主轴。

图2 包装机小包透明纸自动热搭接装置示意图

迟3S后(由T4控制)Y0输出,驱动接纸气缸进行接纸。Y0输出1S后(由T0控制)Y1输出,驱动上切纸气缸进行切纸, Y4、YO、Y1输出持续时间分别由T14、T1O、T11来控制。当PLC输入 点X3手动触发或XI自动触发后,逻辑动作同上,只是输出Y2驱 动下切纸气缸进行切纸,Y2输出持续时间有T12控制。整体动作完 成时间为7S左右,这个时间能够很好的保证主机正常运行,而不会 因为搭接造成通道堵烟停机。并且动作完成后CH辅机自动起车运 行,并且剔除搭接部分烟包。其中自动搭接时,当PLC输入点X0或 XI持续输入20S后(由T3控制),输出点Y0还没有输岀,则输出点 Y3输出,把纸耗尽信号传输给原机报警停机。搭接电控流程图如图

 

PLC的I/O地址分布及现场接线图 

 

图3 PLC的I/O地址分布及现场接线图 

 

 

 

 

电控流程图

 

 

 

图4电控流程图

 

4结语

本妻冒完全实现了自动检 测、自动拼接、自动剔除,拼接成功率99%以上,提高了有效 作业率十多个百分点,同时也减少了操作工人的劳动强度。 手动搭接功能的增加,更加丰富了操作的灵活性,因此深 使用者好评!

 

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