咨询电话

ENGLISH0755-88840386
新闻中心

咨询电话

0755-88840386
您的位置:首页 > 新闻中心>详情页

提高水泥包装机袋重合格率

发布时间:2020-12-08 11:58:15 |来源:网络转载

广西省某股份有限责任公司一、二线包机原为湖北黄石混凝土机械设备厂生产制造的包机,选用机械设备挂砣式称重设备,此系统软件受现场自然环境、零配件磨坏、混凝土原材料溫度及流通性等层面危害,非常容易导致净重起伏很大,调节不便,袋重可预测性差等特性。因此,企业在2008年对一、二线包机开展了更新改造,在原先包机总体构造基础不更改的状况,对全部称重设备开展了更新改造,把机械设备称重设备更新改造成电子器件称重设备,应当说改成电子器件称重的构思,是合乎包机称重的发展趋势规定的,可是本次更新改造因为存有对包机的全部基本原理了解不够,相对配套设施的难题沒有考虑周到,再加上管理方法上存有比较严重的缺失,导致一、二线包机的生产制造及袋重不理想化,乃至对企业商品造成了危害,导致企业经济发展上的损害。
因为袋重的不稳定,生产制造的异常,商品原厂的达标率也不可以获得确保,二零零九年底,随便提取了二零零九年9月1~10日袋重混凝土提货车子的电子地磅数据信息开展了剖析,发觉在总车数1659个车中,在其中三线包机生产制造装货数为639车,总重为
11216T,抛除不过关的袋重,均值单包袋重为50.48kg,均值单包袋重超出51kg的为30车,超载车数比例是4.7%,应当说数据信息還是凑合能够接纳的,这表明三线包机为新包机,称重设备是特性有确保,虽然说管理方法存有一定难题,可是原厂袋重基础可控性,此外一方面,发觉三线的不过关是数最多的,占了三线原厂量的8.5%,遥远高过一线、二线的废品率,历经掌握,刚好是由于企业成袋混凝土袋重的不可控性,超载后没法原厂,使取货的驾驶员都选用入厂过秤前储水箱满油水,原厂过秤时加水(即使显示信息均值袋重不过关,可是能够原厂)的方法来保证 原厂畅顺一些。而一、二线的包机生产制造的成袋混凝土的袋重,与之对比差别非常大,在合格品原厂中,在其中一线成袋水泥车数为555车,总重为8289T,均值单包袋重为50.77kg,均值单包袋重超出51kg的达193车,占一线总原厂车数的34.8%,较大 的超载车子的均值单包袋重居然做到53.92kg;二线成袋混凝土轿车总车数为460车,均值单包袋重
50.62,超出51kg有65车,占二线轿车数量的14.1%;一线、二线单包袋重均值为50.68kg,均值袋重超出51kg的车子数比例达25.2%,基本上是三线的近20倍之多,实际上,具体情况更加槽糕,因为袋重无法得到确保,超载状况已变成了常态化,导致驾驶员为了更好地不因超载非法原厂的状况产生,专业采用了入厂过秤前满油储水箱的水,装货原厂过秤前加水或超载后加水再度过秤的状况,假如考虑到这些要素,按每一个车均值有255kg的水计,均值一车18.8T测算,那麼一、二线的包裝混凝土均值袋重应当在50.81kg之上。此外,还发现有5.1%为均值净袋重达不上50kg的不合格品原厂的状况,上年12月份遭受湛江市顾客的举报,有近三吨的成袋混凝土袋重不过关,大部分48kg上下,最少的乃至仅有46kg,之上数据信息状况能够看得出,一线、二线包机袋重确实存在着非常多的难题,已做到基础不可控性的局势。因而,为了更好地确保企业的一切正常生产制造,务必对全自动包装机开展全方位的更新改造。
(二)更新改造对策
从二零零九年11月份起开始对一线、二线包机袋重存在的不足开展了特别关心,并且把此难题做为一项科技攻关工作中来抓。根据科学研究剖析发觉,危害混凝土袋重的要素非常多,包含硬件配置层面及管理工作均存在的不足,硬件配置层面的难题尤其突显。因而,从包机罐装方法;管理程序;家用电器硬件配置;机械设备、加工工艺;管理方案等五个层面开展改善。
1.罐装方法的控制方法
现阶段销售市场上电子器件沉稳系统软件的包机,其罐装方法均已选用了强制罐装设备,混凝土罐装时能够保证罐装设备开停机时,混凝土的具体罐装能够保证同歩,袋重的操纵完就可以获得了确保,而一线、二线的原来包机是汽化送料罐装方法,并不是强制的方法,其罐装送料量的尺寸受气体压力、工作压力尺寸的危害非常大。工作中时袋重做到指标值后数据信号给关灰汽缸,汽缸姿势后关灰,但关灰后到成袋混凝土调包有落后時间,这时,橡胶软管关料点至包机嘴有近400mm的间距,其管中混凝土这时不是可控性的,此一部分的混凝土依然在流动性并罐装进塑料编织袋,并且是没法计量检定,这就代表着具体关料与具体罐装终止是彻底两码事,袋重显示信息的净重与具体净重就会有区别,袋重误差量伴随着包机转速及包机主缸的空气压力的转变而转变,它是包机袋重造成起伏的关键缘故。
对于此类包机罐装方法选用是汽化上料,与如今通用性的强制机械设备罐装方法有实质的差别,经做实验,发觉关灰橡胶软管内到包机嘴的量约1公斤上下,此量是归属于不可控性的没法计量检定的混凝土,它是客观现实的实际,橡胶软管关灰后仍落后的罐装量尺寸由包机转速比及汽化后的混凝土水流量来明确,因此,大家仅有尽量采用平稳包机气动阀门,维持汽化实际效果匀称性,操纵有效的包机转速比这两个层面来完成袋重的可靠性。
(1)平稳包机气动阀门,维持汽化实际效果匀称性
包机用风与别的用风所有分离出来,降低当场用风对包机用风的危害,开展平稳空气压力的更新改造:原先包机用风与进包机的气动阀门、当场清理用风同用管道,农民工清理及当场维护保养时临时性开风非常广泛,并且具备不确定性的特性,风源的起伏对包机袋重就造成了立即的危害,因此,大家专业对管道开展了更新改造,把包机用的风包含进包机主缸的汽化用风、关料的用风及复印用的风,与当场临时性用风及楼顶包机主缸的气动阀门的用风彻底分离,且把包机的专用型风源所有选用历经空压机储气罐后的稳压管风源,当场的临时性用风改在进空压机储气罐以前,另外规定汽化用的风源统一调节至0.18mpa至0.25mpa中间,在这个基础上,为确保二线包机的用排风量及工作压力,大家还专业运用目前的空气压缩机,更新改造了全部隧道通风管道,把3#空气压缩机改为了包机专业设备,别的二台机改成散装、库内放料及当场临时性用风的风源(必需时也可根据闸阀的变换供包机应用),根据这类更新改造,彻底解决了风源的起伏对袋重造成的危害,为袋重的可靠性造就了基础标准,也解决了危害包机生产制造不稳定的难题,尤其是原先生产制造525混凝土时,常常罐装异常没法生产制造的状况(关键缘故是高标准混凝土的流通性差导致的);根据那样的更新改造,还更改了原先通常要开三台空气压缩机仍不能满足生产制造的状况,但如今只要开二台空气压缩机便做到了生产制造所愿的优良局势,仅空气压缩机水电费年可节约八万元上下。
(2)调节包机转速比
在混凝土流通性及汽化排风量不会改变的状况下,转速比变慢,罐装橡胶软管关灰后没法计量检定的混凝土进到袋里的就越大,相反,则状况反过来,因而,仅从操纵此不可控性的混凝土容量看,转速比越快,其出现偏差的原因量就应越小,是有益的,可是因为一、二线包机自身沒有托包架,塑料编织袋在加工过程中随意悬架在包机嘴边,转速比越快,其向心力越大,对称性重的精确性危害就越大,因此 操纵好包机的有效转速比尤为重要,之前是沒有规定的,启动时转速比调节无拘无束,其袋重的可靠性当然显而易见,因此,历经数次不断实验,大家发觉包机转速比操纵在550转/分
至800转/分,生产量操纵在76吨/钟头至96吨/钟头,袋重的可靠性是有确保的,在一切正常状况下,包机的台时生产量尽量操纵在90吨/钟头上下为最好,为防止人为失误的危害,生产基地专业在限定转速比的电阻器上开展了设置,把包机转速比强制性操纵在500转/分至800转/分中间,确保了生产制造的可靠性。

2.电脑上秤重管理程序升級
原先的管理程序总体上大部分做到应用规定,可是我们在应用全过程中发觉其启动前期数据收集时不足立即,上一次启动的数据信息沒有持续应用,导致全自动调节不立即及时,经与生产厂家沟通交流,生产厂家回应要历经十五吨上下的早期生产制造,净重数据的采集及全自动调整才可以进行,也就代表着早期有15吨上下的成袋混凝土的袋重是没法获得确保的,非常容易导致不合格品或超载的混凝土出厂,因此大家规定生产厂家修改程序流程,程序流程升級后,启动生产制造时就立即依据之前启动的记忆力数据信息及线上生产制造的成袋数据信息开展加权平均值,持续全自动调整,故开机后迅速能够确保一切正常生产制造,袋重获得了确保。
3.家用电器硬件配置的更新改造及健全
因为控制板在设计方案关键点上存有一定的缺点,也危害来到袋重的操纵,因而,根据科学研究,对控制板的一部分元器件开展了拆换和更新改造。
(1)操纵继电器輸出方法更新改造
原先控制板的輸出操纵选用汽车继电器来操纵,包机当场标准较为极端,再加上汽车继电器为容栅,经常会出现汽车继电器触碰不太好危害生产制造及秤重不稳定的状况产生,因此处理此难题,大家把汽车继电器改为了整流管,容栅輸出改成无触点式輸出,更新改造后防止了接触不良现象造成生产制造及袋重不稳定的状况
(2)更改控制板电位器型号
原控制板內部调零电阻器为10K,可调性非常差,调整精密度低,略微调整一点,数据信息转变就非常大,导致调节袋重时无法操纵,历经实验,大家选用了500欧姆的电阻器,职位调节主要参数时就非常便捷,袋重的可预测性获得了提升 。
(3)对全部的重量传感器所有查验检测并拆换不符合规定的感应器
重量传感器是袋重操纵的关键,袋重数据信息的尺寸,便是由感应器计量检定并传送数据信号给操纵服务器的,假如感应器都是有难题,达不上计量检定规定,那全部的数据信息也没有一切实际意义,可是感应器很多人全是根据精确测量其微工作电压的转变来分辨其一切正常是否,可是这类方式通常达不上规定,没法立即检验出有什么问题的感应器,并且从技术改造应用至今,就沒有开展系统软件查验过,因此,大家根据对全部秤重架开展线形计量检定校准检验及比照方式来查验(用新的感应器替代比照的方式),发觉非常高达不上应用规定的感应器,根据对这种感应器开展拆换,袋重的沉稳实际效果显著获得反映。
(4)撤消主控制板的调整作用
原先的调整作用主要是对称性架的皮重开展调整,根据核查发觉,此作用沒有是多少现实意义,并且由于数据信息的调整,没法形象化体现称架的具体情况,对启动时分辨称架是不是做到应用规定导致危害,因此 必须撤消掉,并且如今大家发觉,一部分生产商也刚开始取消了这一作用,表明当时这类作法是恰当的。
4.机械设备、加工工艺上的对策
在机械设备和加工工艺层面也会对袋重造成危害,例如黄片、称架等都对袋重有影响。因而,大家从下列好多个层面开展改善。
(1)对黄片开展查验拆换
称架和包机行为主体是根据黄片联接的,也是危害秤重的关键元器件。对全部的发动机缸体与称架联接的黄片开展查验拆换。黄片延展性的尺寸,对应用全过程中的称架转变及修复有全局性的危害,进而立即危害秤重的可靠性,延展性越好,起伏越小,而从外型上看,弹簧片沒有一切出现异常,可是实际上內部的疲劳极限已彻底不一样,之前因为沒有这些方面的了解,外型上没有问题,就不容易理睬,而根据剖析及实践活动核查,表明分辨恰当,因此,对应用超出8个月上下的弹簧片开展了所有拆换,并且之后也强制的规定,尤其是一块弹簧片仅有几块钱的成本费,产生系统化的维护保养是非常必须的,现各项任务已基础踏入正规。
(2)对全部称架开展查验解决,把不符合规定的称架开展调节
原先因为管理方法不及时,机器设备的维护保养沒有按要求开展执行,导致称架的很多联接地脚螺栓松脱,称架形变,外界标准达不上称重设备的规定,因此生产基地对全部的称架开展查验解决,查验拆换地脚螺栓,再次水平度并调节了称架。
(3)系统软件查验拆换包机主缸的汽化用的透气性羊毛毡
原先因管理方法不及时,很多羊毛毡已硬底化、毁坏也没有获得立即拆换,进而危害了包机主缸混凝土与汽体的汽化实际效果,无法确保各包机嘴的水泥浆的流通性,罐装速率区别大,立即对袋重造成了危害,根据拆换羊毛毡后,原材料的流通性相对稳定了,此外,为防止羊毛毡造成硬底化及水泥浆返潮,大家还提升了空气压缩机的用风管理方法,每个班规定供气器皿要开展排水管道解决并搞好检查记录;此外为确保风的品质,对全部的油气分离器开展查验清理,也确保了气压及排风量的可靠性。
5.健全管理方案,突显对策的贯彻落实,加强管理及考评
为提升 大伙儿主动性,提高职工责任感,生产基地及生产车间制订
了相对的管理条例,提升 了包机的企业生产管理及袋重管理方法,例如:我们设置了考核标准,一、二线单包袋重考核标准为50kg(三线为50.4kg),在确保为合格品的前提条件下,凡均值袋重调整0.01kg的,生产基地按扣加30元考评生产车间,生产车间则按15元考评至班组,并且假如均值袋重超出50.9kg的,每根线此外扣罚生产车间一千元;凡出現一车超载的,按一百元开展考评生产车间,生产车间按50元/车开展考评;凡出現不合格品的,厂内按一百元开展考评,假如原厂,则生产基地扣减生产车间3000元;生产车间此外设立平均150元包机工的袋重考评(立即从薪水扣减做为风险金);另外为确保生产率,除开考评生产量奖以外,还专业设立工时生产量重点奖,根据一系列的考评,既有益于确保袋重,也明显增强了生产率。
(三)实际效果查验
根据近几个月的探索与改善,大部分在二零一零年4月底份完成了所有的改善工作中。这几个月一直在观查评定实际效果,根据追踪发觉,技术改造及管理方法对策合理,包机袋重操纵获得了不错的操纵,生产制造效率上也获得了优良的确保,可以说上一个阶梯,依照生产基地2020年五月至九月份抽样检查袋重的結果上看,一线、二线任意抽样检查达2817包,总重量为142109kg,均值袋重为50.44kg,并且大部分沒有出現超载状况,例如10月份整月仅
有7车超载,而九月份沒有一车超载,与原先每日近30车的超载真是是天差地别,表明袋重的操纵拥有显著的实际效果,并且因为袋重平稳,沒有超载状况出現,驾驶员也已不根据入厂满油储水箱,原厂时择情加水来防止因超载没法原厂的状况,数据信息也是确实的数据信息,假如依照如今的数据信息与原先的较为,均值单包袋重降低了0.37kg,假如按全年度一线、二线包裝量为160万吨级测算,那麼能够防止1.18万吨级的混凝土损害,立即造成经济效益达350万余元上下。根据整改措施,全部包裝的企业生产管理显著上阶梯,生产能力获得了提升 ,例如九月份节能降耗减产后,包裝混凝土的市场的需求非常充沛,一线、二线的包机出产量基础维持在2600吨至3000吨中间,这在之前要保品质的前提条件下做到这量是不大可能的,表明在一、二线包机所做的工作中有显著成果,为企业造就了使用价值。

 

本文源于网络转载,如有侵权,请联系删除

分享到